Data Loading...

SM-0236 - Feig Control Panel Fault Codes Flipbook PDF

SM-0236 - Feig Control Panel Fault Codes


212 Views
163 Downloads
FLIP PDF 131.79KB

DOWNLOAD FLIP

REPORT DMCA

Feig Fault Codes with Corrective Actions No.

Description

Reason Current motor run time has exceeded set maximum run time, door may be 

F.020

Run time exceeded (During  sticking or is blocked. If using mechanical limit switches, one may not have  opening, closing or deadman)  tripped

Gate or motor is blocked. Insufficient power for providing necessary torque. Too  little speed. Mechanical limit switch was not left or is defective. Incremental or  Lag error (Position change of  absolute encoder shaft is slipping. Wrong positioning system selected (P.205).  F.030 the door is less then expected) One motor phase missing. The brake does not release. Setting of the failure  detecting time are not correct (P.430 or P.450)

When using incremental encoders: Chanel A and B reversed. Motor rotation 

Detected rotational direction  direction reversed compared with calibration setting > teach in the new limits  F.031 (P.210 =5). Too much "pancaking" when starting, brake releases too soon, or too  deviates from expected little torque, adjust boost (P.140 or P.145) as necessary

F.080 Fault: Maintenance is required Service counter has expired F.090 Controller not parameterized F.201

The min. necessary basic parameters for the controller have not yet been set >  Activate DIP‐switch and put in the asked parameters

Internal E‐stop "push‐button"  Panel E‐STOP is engaged tripped or watchdog 

Corrective Action Change parameters P.410, P.415, P.419. Check to see if door is blocked. Check  mechanical switches, make sure switches are functioning correctly

Check supply voltage. Check mechanical limits, make sure they are in the  correct position. Reset limits, P.205 change to a 5. Make sure supply phasing is  correct. Check brakes voltage while door is running. P.430 & P.450 need to be  adjusted.

Change P. 130 from 0 to 1 or 1 to 0 Check wiring for encoder cable.  Set new limits P.210 change 0 to 5.  Adjust boost P.140 &P.145 no more then 10% Service door Contact TNR Pull out E‐STOP

F.211

External E‐stop 1 tripped

E‐STOP chain was interrupted starting at input 1

Check wiring for overload terminals 1 & 2

F.212

External E‐stop 2 tripped

E‐STOP chain was interrupted starting at input 2

Check wiring from terminals 3 & 4 to hand chain. Disengage hand chain.

Short circuit detected on edge  Short circuit detected on edges with normally closed contacts. Jumper for  1K2/8K2 is set wrong  input Number of trips of the safety  input D, normally this is the  Parameterized, maximum number of trips of the safety input D during a door  cycle was exceeded > to reset close the door in deadman mode. Check the set  F.361 integrated safety edge  evaluation, has reached set  number of trips in P.46E limit

F.360

Check resistor in edge or wiring, confirm the right resistor (8.2K) is being used  if needed P.46E Should be set to D. Check P.461 normally set to 3, 0 = off max number of trips is 7.

SM‐0236

                                       Feig Fault Codes with Corrective Actions No.

Description Reason Number of trips of the safety  input E, normally this is the  Parameterized, maximum number of trips of the safety input E during a door  cycle was exceeded > to reset close the door in deadman mode. Check the set  F.371 integrated safety edge  evaluation, has reached set  number of trips in P.47E limit

F.373

F.410

Fault in the safety edge  (message comes from  module)

Cable break to safety edge, no edge connected, edge termination resistor  incorrect or defective. Jumper for termination resistor definition in wrong  position. Safety edge processing selected with Parameter P.470, but module not  plugged in or wrong module

Over‐current (motor current  Wrong motor data set (P.100‐P.103). Non‐adjusted voltage increase/boost set  (P.140 or P.145). Motor not properly dimensioned for door. Door sticks or DC‐bus)

Corrective Action

P.47E needs to be confirmed, factory setting is ‐1.

Check wiring from edge to terminal strip. Confirm resistor is correct if needed.  P.470 to check correct settings.

Check P.100,P.101,P.102,P.103, use operator name plate for these parameters.  Adjust boost P.140 & P.145 no more then 10%

Brake chopper interference / defective / missing. Feed voltage much to high. 

F.420 Overvoltage in DC‐bus limit 1 Motor feeds back too much energy in generator mode, door motion energy 

check supply voltage 

cannot be sufficiently brought down

F.425

Overvoltage line supply 

The supply voltage for the controller is to high

check supply voltage 

F.426

Undervoltage line supply

The supply voltage for the controller is to low

check supply voltage 

F.430

Temperature cooler outside of  Excessive load on final stages or brake chopper. Ambient temperature too low for  controller operation. Clock frequency of final stage too high (Parameter P.160) working range limit 1

F.440 Overcurrent in DC‐bus limit 1 Boost not adjusted. Motor incorrectly dimensioned for door. Door sticks F.510 F.511 F.512

Motor / DC‐bus overcurrent  Wrong motor data set (P.100‐P.103). Non‐adjusted voltage increase/boost set  (P.140 or P.145). Motor not properly dimensioned for door. Door sticks limit 2 No DC supply

The DC voltage is not given to the motor (Overcurrent error, IGBT error F.519, 24V  error or over temperature)

Offset motor current / DC‐bus  The controller hardware is broken current faulty

F.515

Motor protection function  Incorrect motor curve (motor rated current) set (P.101). Too much boost (P.140  or P.145). Motor incorrectly dimensioned detected overcurrent

F.519

IGBT driver chip detected  overcurrent

Short circuit or ground fault on motor terminals. Motor rated current setting  extremely wrong (P.100). Extremely too much boost (P.140 or P.145). Motor  incorrectly dimensioned. Motor winding defective. Momentary interruption of  the E‐STOP circuit

Check P.160 Default setting = 0

 Adjust boost P.140 & P.145 no more then 10%. P.100 ‐ P.103 incorrect Check P.100,P.101,P.102,P.103, use operator name plate for these parameters.  Adjust boost P.140 & P.145 no more then 10% Check for short circuit in field wiring Contact TNR Check parameter P.101 motor rating to motor supply on rating plate on  operator. Reduce boost P.140 & P.145 Motor supply voltage wrong, change P.100 to correct voltage. Lower boost  P.140 & P.145

SM‐0236

                                       Feig Fault Codes with Corrective Actions No.

Description

Reason

Corrective Action

Brake chopper interference / defective / missing. Feed voltage much to high. 

F.520 Overvolatge in DC‐bus limit 2  Motor feeds back too much energy in generator mode, door motion energy 

check supply voltage 

cannot be sufficiently brought down

F.521

Low voltage in DC‐bus 

Input voltage supply too low, usually at load. Load too great/final stage or brake  chopper fault

F.524

Ext. 24 V Supply missing or too  Overload but no short circuit. When 24V is shorted the controller voltage does  not ramp up and glow lamp V306 comes on low

F.525

Overvoltage at the line supply  The line supply for the controller is to high. The line supply fluctuates very  extremely input

F.530

Heatsink temperature outside  Excessive load on final stages or brake chopper. Ambient temperature too low for  of the working range limit 2 controller operation. Clock frequency of final stage too high (Parameter P.160)

F.540 Overcurrent in DC‐bus limit 2 Boost not adjusted. Motor incorrectly dimensioned for door. Door sticks

F.700

Position sensing defective

F.751

Synchronization FUE   absolute encoder

F.752

Timeout with protocol  transmission

F.853

For mechanical limit switches ‐ At least one limit switch does not correspond to  the configured active status. An implausible combination of at least 2 active limit  switches.                                                                                   For electronic limit  switches ‐  After invoking activation of the factory parameters (Parameter P.990)  the corresponding positioning system was not parameterized. Calibration not  completed or is incorrect and must be repeated. When activating the  intermediate stop the intermediate stop is implausible. Synchronization not  finished or reference switch defective

Defective hardware or electrically noisy environment. Absolute encoder  processor electronics defective Interface cable defective/interrupted. Chanel A and B connected over cross.  Absolute encoder processor electronics defective. Defective hardware or  electrically noisy environment. Take a controlcable with shield. Adjust a RC  element (100Ω + 100nF) at the brake

TST PE_FSBS operating voltage  The operating voltage of encoder TST PE_FSBS is too low (less than 8V). As a  result, the calculation of the position must be terminated too low

check supply voltage  Check for short circuit in field wiring check supply voltage 

Check P.160 Default setting = 0

 Adjust boost P.140 & P.145 no more then 10%. P.100 ‐ P.103 incorrect

For mechanical limit switches: Check mechanical limit switches, one or more  limits might be activated, set wrong or faulty.                                For electronic limit switches: Try to reset limits P.205 change to a 5 and reset  limits. If that does work contact TNR

Contact TNR

Check encoder wiring in panel and male plug. Check encoder, make sure  correct jumpers are in place. P.205 should be set to 300. Run high voltage  phasing through Ferrit core. Call TNR for factory reset.

Contact TNR

SM‐0236